1月14日,央視中文國際頻道(CCTV-4)《新質引擎》專題紀錄片第三集《科技智多星》重磅聚焦中國二十二冶打造的國內首條全自主可控鋼結構智能制造生產線,全景展現公司將前沿數字技術與高端裝備制造深度融合的創新實踐。
智慧大腦 三維賦能團隊效率雙翻倍
這條會“自己工作”的智能生產線,核心在于搭載了自主研發的“智慧大腦”。傳統鋼結構生產依賴七八十人的龐大團隊,且二維圖紙建模極度考驗工程師空間幾何能力,而中國二十二冶自主研發的國內首款完全自主知識產權鋼結構深化軟件,實現了從二維圖紙到三維模型的直觀轉化。針對鋼結構梁柱連接節點這一繪圖難點,團隊搭建了完備的組件節點庫,工程師只需輸入加勁板、加勁肋等關鍵數據,點擊對應柱梁即可自動完成節點繪制,且螺栓位置與原始工程圖紙分毫不差,不僅大幅節約繪圖時間,更為后續智能制造筑牢基礎。依托這一“智慧大腦”,車間團隊精簡至20人的精英小隊,實現人數減少、效率翻倍,更創造了20天建成三層高標準研發樓的行業紀錄。
神筆馬良 毫米級精準復刻設計藍圖
在生產線上,被喻為“神筆馬良”的智能激光切割機成為精準執行的核心裝備。它搭載高功率激光切割系統,依托“智慧大腦”自動讀取任務參數,自適應調整切割路徑,能精準攻克厚板、復雜斷面切割難題,將圖紙完美復刻到鋼板之上。該智能切割設備定位精度達毫米級,相比傳統切割方式,切割速度提升3倍以上,材料利用率提高15%,為后續H型鋼加工、構件裝配等環節提供了高精度基礎,讓每一塊鋼材都精準契合工程需求。
正骨大師 巧解構件受熱微變形難題
智能焊接環節后,鋼材因易受熱產生微變形,這一行業痛點被“正骨大師”——智能矯正機輕松破解。H型鋼等鋼構件經過智能矯正機的精準處理,即便存在人眼難以察覺的微變形,也能實現嚴絲合縫的精準復位,最終呈現出筆直挺拔的標準形態。
生產線構建了從智能設計、切割、拼裝到焊接的全流程智能化體系:智能拼裝機器人依托光電傳感系統感知構件位置,自動完成H型鋼上料與組對;智能焊接機器人搭載激光定位追蹤技術與3D視覺系統,一次掃描即可自動定位焊縫,一鍵起弧實現高精度作業;智能裝焊工作島憑借3D視覺逆向建模能力,指導裝配機器人與焊接機器人自主完成零件分揀、定位、焊接,焊縫成型均勻密實。
數智賦能 完美復刻老師傅工藝手法
面對奇形怪狀的異形鋼結構件焊接難題,項目團隊另辟蹊徑——將焊接老師傅數十年的實操經驗轉化為文檔、照片和視頻,通過上萬次訓練與調試,研發出人工智能焊接大模型。該模型賦予機器人自適應學習能力,能模擬“焊接老師傅”的工藝手法,實時感知焊接溫度、電流等參數變化,動態調整作業軌跡與參數,自主補償工件偏差。實測顯示,搭載該大模型的焊接機器人,焊接速度更快,焊縫成型標準均勻密實,外觀缺陷發生率極低,尺寸完全符合技術要求與國家標準,焊接質量與資深老師傅不相上下,成功攻克異形構件智能化焊接的關鍵難題。相比傳統生產線,這條智能制造生產線生產效率提升80%以上,焊接合格率高達99.8%。
未來,中國二十二冶團隊將持續深化研發,致力于讓機器人“更貼心”,無需復雜調試即可應對更多異形構件,攻克各類“刁鉆”焊接角度。在科技創新的驅動下,這條鋼結構智能生產線將持續迸發強勁活力,為更多重大工程賦能,為實體經濟高質量發展注入源源不斷的“中國二十二冶鋼構力量”。